今年以來(lái),水廠鐵礦以“提濃降尾、節(jié)能減排”為攻關(guān)重點(diǎn),通過(guò)不斷摸索、試驗(yàn),總結(jié)出輸送工序新的轉(zhuǎn)車(chē)模式,使該工序生產(chǎn)指標(biāo)再上新臺(tái)階。
通過(guò)抓回收系統(tǒng)流程改造,對(duì)磁選機(jī)工藝參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)控制調(diào)整,并將原直徑為273毫米的給礦管改成直徑為219毫米的給礦管,在給礦端騰出的空間上加篦子、蓋板,提高磁選機(jī)膠面使用壽命。根據(jù)尾礦量的變化及時(shí)調(diào)整磁選機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)數(shù),保證液位。通過(guò)強(qiáng)化回收工序工藝標(biāo)準(zhǔn)化整改,綜合尾品、磁性鐵損失率得到降低,提高了金屬回收率,實(shí)現(xiàn)“二降一提”目標(biāo)。針對(duì)輸送系統(tǒng)供水和尾礦輸送特點(diǎn),積極進(jìn)行生產(chǎn)組織模式試驗(yàn),利用濃縮池二次濃縮提濃度、降水耗,規(guī)范泵站系統(tǒng)轉(zhuǎn)泵臺(tái)數(shù),降電耗。4月份,輸送工序電耗完成17.62千瓦時(shí)/噸精,比計(jì)劃降低1.18千瓦時(shí)/噸精,創(chuàng)出歷史新記錄,峰谷比完成0.951,比計(jì)劃降低0.019,創(chuàng)效益16.56萬(wàn)元。